為了提高污水脫氮效率,保證出水總氮濃度達標,以甲醇為外碳源,添加點位于厭氧段入口處。實際操作證明出水水質(zhì)穩(wěn)定達標,但缺點是甲醇消耗大,運行成本高。
經(jīng)調(diào)查研究,污水處理廠決定通過調(diào)整碳源投入,改變內(nèi)回流流向和比例,提高脫氮除磷效果,減少碳源投入,降低污水處理廠運行成本。
一、調(diào)整碳源投加點。
額外的碳源主要保證缺氧段有足夠的有機物供反硝化細菌使用,從而提高反硝化效率。
為此,工廠操作人員調(diào)整了從A2/O池厭氧段入口到缺氧段的甲醇加入點,合理調(diào)整了甲醇加入量(當進水濃度和C/N值較低,出水TN值呈上升趨勢時,加入量增加,反之,加入量減少),并進行了相應的工藝控制,以滿足生產(chǎn)經(jīng)營要求,保證出水水質(zhì)達標。
在調(diào)整碳源加入點之前,甲醇在厭氧段消耗一部分,然后進入缺氧段進行反硝化。調(diào)整后,所有甲醇都用于反硝化,避免了厭氧階段甲醇的消耗,大大降低了甲醇的消耗。
碳源投加點
根據(jù)結(jié)果數(shù)據(jù),該裝置甲醇日均消耗量減少了45.9%左右,大大降低了運行成本。同時,降低甲醇用量后,所有水質(zhì)參數(shù)均可達標。
二、改變內(nèi)部回流流向。
根據(jù)除磷理論,為了獲得更高的除磷率,必須有足夠的磷釋放。同時,只有在嚴格的厭氧條件下,聚磷菌才能從體內(nèi)釋放出大量的磷,變得饑餓,從而為好氧階段吸收大量的磷創(chuàng)造條件。污水處理廠的回流分別進入?yún)捬醵魏腿毖醵巍R环矫妫糠窒趸夯亓鞯絽捬醵危黾恿藚捬醵蔚腄O濃度,不利于磷的釋放。硝化液抑制聚磷菌的磷釋放;另一方面,為了保證反硝化的順利進行,必須保證嚴格的缺氧狀態(tài),而硝化液部分回流到厭氧段,使得缺氧段的環(huán)境難以保證。
因此,為了提高除磷脫氮效率,水廠關閉了厭氧段的回流擋板,使硝化液全部回流到缺氧段。
一般而言,根據(jù)生物脫氮除磷理論,調(diào)整內(nèi)回流方向,嚴格保持厭氧段和缺氧段的DO范圍,使所有硝化液回流到缺氧段進行反硝化,從而提高反硝化效率。并且消除了硝酸鹽對厭氧釋磷的抑制,聚磷菌在厭氧釋磷和好氧階段吸磷能力明顯增強,從而提高了生物除磷效果。
三、調(diào)整內(nèi)部回流比。
內(nèi)回流比R與脫氮效率直接相關。系統(tǒng)總氮去除效率越高,出水TN值越低。但當R值過高時,也會對系統(tǒng)脫氮產(chǎn)生負面影響:一方面,內(nèi)回流區(qū)到缺氧區(qū)的DO較多,較高的DO濃度會干擾反硝化。另一方面,增加向流量的回流縮短了污水在該國的實際停留時間。